催化裂化裝置停工時危險因素分析及其防范措施.doc
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催化裂化裝置停工時危險因素分析及其防范措施 裝置停工是裝置由正常操作狀態(tài)逐漸降溫降壓降量的過程。其各操作參數(shù)變化較大,所以也屬于不穩(wěn)定操作狀態(tài),因操作不當(dāng)而造成著火、中毒的事故也曾發(fā)生。主要應(yīng)注意以下問題: (1)保證反應(yīng)器的蒸汽吹掃時間。在保證趕盡反應(yīng)器的油氣的同時,分餾塔的殘存油要盡量抽盡。分餾塔溫度應(yīng)下降到200℃;以下,為安裝油氣管線的盲板創(chuàng)造條件。 (2)安裝盲板時切斷反應(yīng)器和再生器,而反應(yīng)器和分餾塔適當(dāng)給汽,維持其微壓下,即反應(yīng)和分餾塔頂要見蒸汽少量吹出。 20世紀70年代山東某煉廠由于反應(yīng)器吹汽時間短,油氣管線溫度高而發(fā)生著火事故。 1988年湖北某煉廠曾發(fā)生在安裝盲板時,空氣竄人分餾塔將塔中段兩圈塔壁燒過熱而變形的事故。90年代華北某大型煉廠因反應(yīng)器蒸汽吹掃,降溫較小,而引入空氣吹掃,致使空氣從油氣管線下盲孔(已被開啟)竄出燒壞油氣管線的事故。 分餾塔吹掃后一般要進行水洗,以防止殘存的FeS因干燥自燃。 裝置的廢堿罐和堿罐,其中都殘存汽油,因罐處理不凈而動火發(fā)生爆炸事故的記載也是不少的。 裝置后部吸收塔,再吸收塔、脫硫系統(tǒng)由于有U2S的存在必須處理干凈。1984年江蘇某煉廠因分液罐未處理干凈,拆開加盲板時造成H2S中毒死亡的事故。根據(jù)文獻統(tǒng)計,在19831993年 因停工中發(fā)生事故11起,死亡3人,1983年以前事故x起,死亡1人,受傷20人。 第 1 頁 共 1 頁- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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